截至今年6月份,河北鋼鐵集團(tuán)舞鋼提前半年完成國(guó)家要求的"十一五"節(jié)能總量,累計(jì)實(shí)現(xiàn)節(jié)能總量14.4萬(wàn)噸標(biāo)煤,超出節(jié)能計(jì)劃目標(biāo)4.4萬(wàn)噸標(biāo)煤。噸鋼綜合能耗由2006年的262千克標(biāo)煤下降到現(xiàn)在的193.5千克標(biāo)煤。
通過(guò)加強(qiáng)精細(xì)化管理助推節(jié)能減排。舞鋼公司健全了組織管理體系和指標(biāo)考核體系,成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)的節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)籌安排全公司的節(jié)能減排工作;建立了節(jié)能減排例會(huì)制度,修訂完善了節(jié)能減排指標(biāo)考核體系,強(qiáng)化對(duì)節(jié)能減排工作的管理。目前,舞鋼已形成了領(lǐng)導(dǎo)重視、指標(biāo)到人、考核嚴(yán)密的管理網(wǎng)絡(luò),極大地推進(jìn)了節(jié)能減排工作的開(kāi)展。
依靠科技進(jìn)步,大力推進(jìn)節(jié)能技改工程。在"十一五"期間,舞鋼公司采用多項(xiàng)先進(jìn)的技術(shù),推動(dòng)節(jié)能減排工作的開(kāi)展。一是天然氣替代重油,提高了鍋爐燃燒效率。2006年,舞鋼公司先后對(duì)22t/h鍋爐、16t/h鍋爐實(shí)施了油改氣。與改造前相比,僅22噸鍋爐燃燒效率就提高15%以上,年節(jié)省費(fèi)用1000余萬(wàn)元。二是天然氣替代水煤氣,進(jìn)一步改善了能耗指標(biāo)。2009年到2010年4月底,舞鋼公司完成了一軋鋼一座推鋼式加熱爐、一座步進(jìn)梁式加熱爐及9個(gè)均熱坑的節(jié)能改造工程。三是電爐余熱利用。舞鋼公司有4臺(tái)100噸超高功率電爐,為實(shí)現(xiàn)環(huán)保達(dá)標(biāo)和煙氣余熱利用,配套建設(shè)余熱利用系統(tǒng),采用余熱蒸汽取代快速鍋爐抽真空,每天節(jié)約天然氣3萬(wàn)立方米左右。自今年3月底,余熱鍋爐回收利用工程已全部建成投產(chǎn)。僅油改氣及余熱鍋爐回收利用兩項(xiàng)大的技改項(xiàng)目,在今年4月初到7月底的生產(chǎn)中,就節(jié)約費(fèi)用近5000萬(wàn)元。另外,油改氣及余熱鍋爐回收利用技改項(xiàng)目,經(jīng)國(guó)家發(fā)改委委派權(quán)威投資評(píng)審專家評(píng)審后,出據(jù)了舞鋼節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目節(jié)能量審核報(bào)告,共獲得國(guó)家財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)基金1525萬(wàn)元。
為加強(qiáng)能源攻關(guān),今年年初,舞鋼公司成立了能源攻關(guān)隊(duì),分成水、電力、煤氣、氧氣、蒸汽5個(gè)攻關(guān)小組督促各單位降低能耗。在日常生產(chǎn)中,舞鋼公司能源攻關(guān)隊(duì)嚴(yán)抓各項(xiàng)能源介質(zhì)管理,對(duì)各主體廠用水、用電、用氣設(shè)備進(jìn)行普查,對(duì)設(shè)計(jì)不合理、"大馬拉小車"的情況進(jìn)行了專項(xiàng)改造,成效顯著。例如,水系統(tǒng)攻關(guān)小組對(duì)動(dòng)力廠6號(hào)泵站7系統(tǒng)的高壓泵進(jìn)行了改造,把500千瓦的電機(jī)改為200千瓦的電機(jī),1小時(shí)節(jié)約近300度電耗;電力攻關(guān)小組結(jié)合目前生產(chǎn)情況,對(duì)動(dòng)力廠一總降、三總降的變壓器容量與實(shí)際生產(chǎn)不匹配的情況進(jìn)行研究,制定了改善方案,把一總降的變壓器由31500KVA改造成16000KVA,三總降的變壓器由16000KVA改造成10000KVA,年可直接減少基本電費(fèi)500余萬(wàn)元;結(jié)合一煉鋼1臺(tái)電爐生產(chǎn)的實(shí)際情況,能源攻關(guān)小組制定變壓器替換方案,方案實(shí)施后年可節(jié)約基本電費(fèi)320萬(wàn)元。